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2024-11-13
張永飛
摘 要:分析我廠造成高速線材精軋機組內碳化鎢輥環(huán)碎輥的原因,結合具體實際情況,提出改進措施。
1、緒論
河鋼集團宣鋼公司二鋼軋廠二高線采用全自動連續(xù)無扭高速軋制工藝,設計規(guī)模為45萬噸/年,設計產品規(guī)格為 Φ5.5-16mm熱軋盤條,鋼種主要為普碳鋼、優(yōu)質碳素鋼、低合金鋼等。產線精軋機組采用國產摩根五代機型,10架軋機全部采用碳化鎢硬質合金輥環(huán)。在實際生產過程中,由于多種原因,曾多次出現輥環(huán)碎輥現象,嚴重影響企業(yè)的經濟效益。
2、輥環(huán)碎輥原因分析
2.1 精軋機組內堆鋼
堆鋼時軋件的熱量傳遞到臨近架次的輥環(huán)上,造成輥環(huán)溫度升高,熱應力集中,但是在事故處理過程中,輥環(huán)表面溫度快速下降,便易出現輥環(huán)碎輥現象。機組內堆鋼的主要原因有以下幾種:
(1)配輥不當。摩根高速線材精軋機組采用集體傳動,各機架傳動速比不同,因此要求精軋機在配輥時除了滿足各機架間的齒輪傳動比外,還要求同架次輥環(huán)外徑誤差控制在±0.05mm內。否則,軋件在兩機架間產生抖動,最終造成機架間堆鋼。
(2)軋線對中不良。在精軋機組內各架間的導衛(wèi)以及機組出口至吐絲機這一段有氣封、水箱、恢復段、夾送輥等各類導槽,軋件在高速運行過程中受阻就會導致堆鋼現象的產生。
(3)精軋機組導衛(wèi)故障。精軋機組內導衛(wèi)軸承油氣潤滑不足或是冷卻不足,導致軸承損壞,導輥轉動不靈活或是卡死、炸裂,形成堆鋼現象。
(4)原料缺陷。原料坯存在缺陷,在精軋機組軋制過程中,由于軋件斷面局部缺陷無法承受正常的壓力變形而產生斷裂,進而形成堆鋼現象。
2.2 輥縫設定不合理
各架次軋機輥縫應嚴格按照軋制程序表設計的輥縫范圍進行調節(jié),如果某架次輥縫調節(jié)小于標準甚至接近0mm 時,輥環(huán)間或是輥環(huán)與該架軋機進、出口導衛(wèi)間產生摩擦,導致輥環(huán)應力以及表面溫度急劇上升,形成碎輥事故。
2.3 輥環(huán)承受沖擊力異常
(1)精軋機來料尺寸過大。根據不同產品規(guī)格,精軋機來料尺寸必須嚴格控制在標準范圍之內,若料型尺寸偏大,精軋機第一架軋機輥環(huán)承受的沖擊力過大,變形量、軋制力升高,造成精軋機組發(fā)生碎輥現象。
(2)導位安裝不對中。各架軋機導衛(wèi)安裝要求軋件能順利通過導衛(wèi)且不能對輥環(huán)造成沖擊。否則,在每次過鋼時軋件會對輥環(huán)造成異常沖擊力,最終出現碎輥事故的發(fā)生。
2.4 輥環(huán)冷卻效果不好
在實際生產過程中,碳化鎢輥環(huán)的使用周期與表面冷卻效果有著非常密切的聯系。當輥環(huán)表面冷卻不足時,表面溫度異常升高,磨損量和裂紋率將加劇,大大降低輥環(huán)的使用壽命,嚴重時便會出現碎輥事故。冷卻效果不好的主要原因有以下幾種:
(1)冷卻水壓異常。輥環(huán)冷卻水壓一般要求控制在0.4-0.6MPa之間,若水壓太高,冷卻水易于飛濺,不能及時帶走輥環(huán)表面熱量,影響冷卻效果。若水壓太低,冷卻水無法沖破在輥環(huán)表面形成的蒸氣層,影響冷卻或是水流量相對不足,無法及時帶走輥環(huán)表面熱量,影響冷卻。
(2)冷卻水噴嘴或管路出現異常。在實際生產過程中,常常會由于冷卻水噴嘴或管路出現異常,導致輥環(huán)冷卻失效、表面溫度異常升高,最終形成碎輥事故。其中主要原因有以下幾種:①冷卻水管路有破損,存在跑冒現象。冷卻水在到達輥環(huán)之前被大量分流,致使輥環(huán)表面無法達到預期冷卻效果,最終形成事故。②冷卻噴嘴堵塞。由于冷卻水水質較差,部分雜質在冷卻噴嘴處堆積,導致冷卻水無法正常噴到輥環(huán)表面,影響冷卻效果。③冷卻噴嘴偏移。由于安裝技術水平低或是在事故處理過程中,將冷卻噴嘴的位置偏移,冷卻水無法對輥環(huán)的高溫區(qū)域進行冷卻,以致輥環(huán)溫度升高,最終形成事故。
2.5 輥環(huán)安裝及拆卸溫度不符合要求
安裝過程中,安裝軸與錐套、輥環(huán)的溫差應當控制在15度左右。否則,安裝軸與錐套、輥環(huán)的溫差過大,熱膨脹量存在較大差異,一是導致輥環(huán)與錐套之間過盈力異常,錐套易自動脫落;二是輥環(huán)溫度較低,在打壓過程中,輥環(huán)內部應力集中,在生產過程中伴隨溫度升高,導致應力加劇形成碎輥事故。此類問題在冬季生產過程中尤為突出,所以必須采取保溫等措施進行有效控制。
2.6 輥環(huán)安裝的工作壓力不標準
輥環(huán)安裝時,其工作壓力低于標準要求,造成輥環(huán)與錐套之間過盈力不夠,錐套出現脫落,最終導致碎輥事故發(fā)生。相反,裝輥壓力設定大于標準,會使輥環(huán)、錐套以及安裝軸之間過盈力異常偏大,造成碎輥或是拆輥時無法拆除被迫碎輥。
2.7 輥環(huán)、錐套或安裝軸表面有雜物
在輥環(huán)安裝過程中,未將輥環(huán)、錐套或安裝軸表面存在的氧化鐵皮、浮銹等雜質進行徹底清潔,導致三者之間的磨擦力降低,輥環(huán)出現打滑或脫落現象,最終造成碎輥事故。
2.8 錐套、安裝軸表面磨損嚴重
錐套、安裝軸經長期使用,表面會出現一定磨損,但是當錐套與安裝軸的接觸面小于80%時,錐套與安裝軸間將無法達到預期的過盈力,便易于出現退出、打滑等現象,最終形成碎輥事故。
3、相關改進措施
(1)在日常生產過程中,按照各項標準要求,加強在線工藝監(jiān)督,減少精軋機組內的事故發(fā)生率。
(2)定時對料型尺寸的控制情況進行檢查,確保各架軋機頭、中、尾料型尺寸控制在標準范圍之內。
(3)利用每次停機,檢查各架次軋輥冷卻水系統(tǒng),確保輥環(huán)表面冷卻效果達到標準要求。
(4)安裝前對輥環(huán)與安裝軸的溫度進行監(jiān)測,確保溫差控制在合理范圍之內,特別在冬季生產過程中,對上線前的輥環(huán)進行保溫處理。
(5)制定合理的精軋輥環(huán)安裝工作壓力,并對換輥小車定期維護和保養(yǎng),確保每次輥環(huán)的安裝壓力控制在標準范圍之內。
(6)輥環(huán)安裝過程中,必須將輥環(huán)內表面、錐套內外表面以及安裝軸表面進行徹底清理,確保表面清潔干凈。
(7)定期對錐套、安裝軸進行檢驗,確保接觸面達到80%以上。
4、結論
通過對輥環(huán)碎輥原因的分析及采取相應的控制措施,在實際生產過程中收到了很好的效果,有效降低了碎輥事故的發(fā)生率,減少非計劃停機時間,提高了生產作業(yè)率。
來源:《科技風》2019年第06期
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